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山東)采用宏觀檢驗、化學分析、金相檢驗等方法分析凝汽器換熱管報廢原因。 不銹鋼焊管腐蝕報廢。 采取改材質為1828無縫奧氏體不銹鋼管、改善冷卻水等措施,取得了良好的效果 70 設備已運行約六個月,熱管外表面有大小不一的孔換熱管,造成換熱管泄漏報廢。 宏觀觀察不銹鋼管是有縫的焊管,鋼管外表面有許多大小不一的凹坑。 大部分呈規則分布在焊縫兩側(沿鋼管縱向)的熱影響區附近。 根據孔的形狀判斷為腐蝕孔。 見圖中的顯微檢查,從失效的管道上取橫向和縱向樣品。 根據顯微檢驗TM標準分級圖,非金屬夾雜物為顯微組織,基體組織為奧氏體。 化學分析 從失效管道中取樣進行化學成分分析,結果符合標準要求,見附表。

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管外水經化驗,總氯化物含量為280mg/16mg/實測值標準值收貨日期:故障分析:冷凝器換熱管故障分析帶鐵素體的不銹鋼管具有被腐蝕的基本情況。 鋼管有縫焊接,殘余焊接應力殘留在鋼管表面冷凝器不銹鋼換熱管廠家,特別是焊縫兩側,鋼管外表面金屬在應力作用下發生滑移,使表面鋼管鈍化“新鮮”金屬。 滑移增加了位錯密度和空位。 同時,鋼管外的冷卻水是次氯酸的來源,其氯化物含量高達280mg/h。 可以看出,在“新鮮”金屬裸露的破裂鈍化膜處,冷卻水中吸附了大量的Cl。 容易吸收和富集Cl,具有完整鈍化膜的鋼管外表面為陰極。 在含Cl的水中,形成鈍化-激活微電池。 由于陽極面積遠小于陰極,陽極電流、NiCl2、CrCl3溶液的酸度增加,Cl在電流的作用下富集到腐蝕坑中,加速了腐蝕速度。 再加上焊接應力的持續作用,坑底保持活化狀態,促進陽極的不斷溶解。 因此,鋼管不斷腐蝕直至穿透,冷凝器換熱管報廢。 在化學膜破裂的地方,會形成鈍化激活的微型電池,從而導致電腐蝕。 再加上殘余焊接應力的持續作用,腐蝕速度加快。

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在焊接應力和冷卻水中Cl的共同作用下,凝汽管換熱管造成凝汽管換熱管過早破裂。 縫焊管更換為無縫 1828 奧氏體不銹鋼管。 采取以上措施冷凝器不銹鋼換熱管廠家,設備運行了兩年,一年多來沒有發現腐蝕失效現象。 熱影響區25附近的焊縫組織和孔洞為孔洞,箭頭指向焊縫熔合線。大部分腐蝕坑在熱影響區附近 北京:科學出版社上述檢測結果表明,非-焊接不銹鋼管的金屬夾雜物不在表面,化學成分也符合標準要求

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